1. 概述 委托方提供兩組斷裂螺栓殘件及若幹完好螺栓,據委托方描述,失效螺栓在進行楔負載試驗時出現掉頭,要求分(fēn)析原因。該批螺栓規格為(wèi)M16,性能(néng)等級4.8級,材料牌号為(wèi)Q195,表面電(diàn)鍍黃鋅。圖1所示為(wèi)送檢失效螺栓斷面宏觀形貌,可(kě)見斷口平整,表面金屬本色,未見明顯塑性變形痕迹。值得注意的是,螺栓斷裂位置不是位于頭下圓角處,而是位于六角頭内部。
圖1 斷裂螺栓宏觀形貌
2.
楔負載實驗
随機抽取送檢的兩件完好螺栓進行楔負載試驗(楔墊角度6度),1#樣品斷裂位置位于未旋合的螺紋部位,斷裂載荷為(wèi)83.0kN,試驗後樣品如圖2所示
。
圖2 1#完好樣品楔負載試驗後宏觀形貌
2#樣品斷裂 載荷為(wèi)29.0kN,斷裂位置位于頭部六角面内,試驗後樣品如圖3所示。根據“GB/T3098.1-2010”規定:規格為(wèi)M16,性能(néng)等級4.8級的粗牙螺栓最小(xiǎo)拉力載荷為(wèi)65.9 kN,斷裂不允許發生在頭部。1#樣品符合标準規定,2#樣品不符合标準規定。
圖3 2#完好樣品楔負載試驗後宏觀形貌
圖4所示為(wèi)2 #試樣斷裂頭部的斷面宏觀形貌,箭頭所指位置為(wèi)斷裂源區(qū)。
圖4 2#試樣斷面宏觀形貌
3. 金相分(fēn)析
将2件樣品斷裂頭部沿縱軸線(xiàn)剖開,經磨制、抛光、腐蝕後觀察頭部流線(xiàn)形貌,如圖5、圖6所示。由圖5可(kě)見,1#試樣(楔負載合格)雖然流線(xiàn)分(fēn)布欠對稱,但流線(xiàn)尚且連續,較順暢,未出現明顯異常。由圖6可(kě)見,2#樣品(楔負載不合格)斷裂源為(wèi)箭頭所指的流線(xiàn)轉彎位置(與斷面形貌吻合),該試樣頭部流線(xiàn)紊亂、不順暢,同時左右兩側流線(xiàn)明顯不對稱。
圖5 1#樣品頭部流線(xiàn)
圖6
2#樣品頭部流線(xiàn)
在另外幾件送檢的完好螺栓中(zhōng)任取4件進行頭部流線(xiàn)檢測,結果如圖7~10所示:圖7所示樣品頭部流線(xiàn)左右對稱,但局部有(yǒu)紊亂和不連續(箭頭所指處);圖8所示樣品頭部流線(xiàn)紊亂,并在流線(xiàn)轉折處斷裂(箭頭所指處);圖9所示樣品頭部流線(xiàn)連續、順暢,但兩側對稱度欠佳;圖10所示樣品頭部流線(xiàn)左右不對稱,左邊紊亂明顯,箭頭所指為(wèi)流線(xiàn)轉折處出現中(zhōng)斷。
圖7 完好樣品頭部流線(xiàn) 10X 圖8 完好樣品頭部流線(xiàn) 10X
圖9 完好樣品頭部流線(xiàn) 10X 圖10 完好樣品頭部流線(xiàn) 10X
圖11所示為(wèi)斷裂螺栓杆部橫截面低倍組織,可(kě)見組織均勻,未發現偏析、縮松等缺陷。
圖11 試樣橫截面低倍組織
圖12所示為(wèi)斷裂螺栓芯部金相組織,為(wèi)鐵素體(tǐ)加少量珠光體(tǐ)。組織未現異常。
圖12 試樣芯部金相組織
圖13所示斷裂螺栓頭部縱向剖面非金屬夾雜物(wù)評定,根據“GB-T 10561-2005
鋼中(zhōng)非金屬夾雜物(wù)含量的測定标準”可(kě)評定為(wèi)D類(球狀氧化物(wù)夾雜,細系)1級,A類(硫化物(wù)夾雜,細系)2級。
圖13 試樣非金屬夾雜物(wù)評定
4. 螺栓材質(zhì)分(fēn)析
采用(yòng)直讀光譜法對斷裂螺栓進行化學(xué)成分(fēn)分(fēn)析,結果如表2所示,根據“GB/T 700-2006”對Q195鋼化學(xué)成分(fēn)的規定,樣品除C量略高于标準值外,其餘各元素含量均在标準範圍内。
表2 斷裂螺栓化學(xué)成分(fēn)
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化學(xué)元素 C Si Mn P S
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标準值 ≤0.12 ≤0.30
≤0.50 ≤0.035 ≤0.040
測量值 0.13 0.095
0.333 0.034 0.019
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5.綜合分(fēn)析
對送檢楔負載試驗不合格螺栓進行檢測分(fēn)析後發現,不合格試驗斷裂均起源于六角頭内部,經流線(xiàn)檢查發現,該批螺栓頭部流線(xiàn)存在較大比例異常(随機抽查六例,其中(zhōng)四例異常),表現為(wèi)流線(xiàn)左右不對稱、流線(xiàn)紊亂,并在流線(xiàn)轉折處出現中(zhōng)斷,中(zhōng)斷位置基本與斷裂面所示的斷裂源區(qū)吻合。
6. 結論
一、送檢螺栓楔負載不合格原因為(wèi)頭部流線(xiàn)存在紊亂、不對稱、中(zhōng)斷缺陷;
二、螺栓材質(zhì)硫化物(wù)夾雜2級,碳含量偏高。